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潤滑油知識

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潤滑油知識

磨床潤滑故障解決方案(一)

1M1420外回磨頭潤滑故障

有次在清洗換油后運行不到一周突然產生悶車,找不到辦法將主軸瓦間隙從0.02mm擴大到0.035才能使用,否則常會悶車。主軸間隙擴大后磨床精度下降,失去了原有功能。即使這樣做磨頭軸承仍產生溫度過高,油泡沫多且變黑。*后導致主軸嚴重燒傷而停車檢修,產生這些問題主要原因是新購進2#主軸油質量太差,粘度不合格,還有大量沉淀物。

2MG1432A高精度萬磨內畫磨頭潤滑故障

該機床內圓磨頭經常發生軸承溫度過高;噪聲太大。檢修周期短等一系列問題。排除了裝配技術,滾動軸承質量等機械方面因素,潤滑脂的選用不當是決定因素。后改用7011脂替代原低溫脂,上述問題全部得到解決。

3MD215內圓磨床中頻高速磨頭的故障

本廠有幾臺MD215內圓磨床,其中頻高速電動內圓磨頭故障較多,溫升高、壽命短、噪聲大、檢修頻繁,每年起碼要更換46205型高精度軸承2-3套以上。該磨頭是由三相700/800赫芝中頻高速電機直接驅動,轉速在2.4r/min以上,選用普通鋰基脂是不能勝任的,從85年改用7018脂替代,由于該脂抗剪切性強,不易流,適用于高速軸承,軸承壽命可延長3-5倍。現在該磨頭可連續工作2-3年不必檢修。

4MMB8318凸輪磨床主軸承的潤滑事故

一臺MB8318凸輪磨床在一次清洗換油后,突然發生磨頭主軸瓦“抱軸”,主軸因嚴重燒壞而報廢,僅維修費一項就損失數千元(還不包括停產損失)。經分析:是由于加入的2#主軸油質量不好的假劣產品造成這次潤滑事故。改進方案:①、調換合格2#主軸;②、若一時無合格主軸油可自行配制“磨頭油”,即優質白煤油9份加132#汽輪機油;③、在磨頭箱中加5%“萬靈霸”添加劑。

5M7140平磨液壓油質變問題

該機床在工作過程中“肥皂水”常易進入液壓油箱,導致液壓油變質(乳化、起泡),大大縮短了換油周期--6-12個月縮短到1-2個月換油一次,浪費不小。普通液壓油常含6411添加劑,極不耐水,遇水便使油質急變,乳化。要使水基切削液完全不漏入液壓油箱,的確困難,重要的是提高油品抗水性能。可采取:①、改用不含6411的普通優質機械油,替代原液壓油。②、改用抗水性良好的汽輪機油(N32)

6:滾刀磨液壓動作的失靈

某廠有臺MG6425高精度滾刀磨床,冬季早晨七點上班液壓動作失靈--液壓分度機構失效,機床無法工作,要到上午10時氣溫上升后才能恢復正常。原因是普通液壓油粘度指數低,為此便改用8號液力傳動油。由于后者粘度指數比前者幾乎大一倍,粘度隨溫度變化小,較穩定。

7M8230曲軸磨床導軌的爬行問題

某廠有臺M8230曲軸磨床,在大修后的試運轉時發生工作臺導軟嚴重爬行問題。經分析認為是由于機床導軌在大修時磨削過,這對新加工出的摩擦副屬于“跑合期”,故摩擦系數大,潤滑條件苛刻,導軌低速運動極易爬行。改進方案是在原手拉泵小油箱(用的是普通礦油)里添加些二硫化鉬后上述問題便得到解決。

8BK5多用磨床的內圓磨具之潤滑故障

捷克產的BK5多用磨床之內圓磨具經常出現噪聲大,溫升快,壽命短等一系列問題。經分析認為是因該內圓磨具轉速高達2萬轉/分,選用潤滑脂牌號不能勝任所造成的。改用7007潤滑脂代替原低溫脂后,在同樣的工況下上述問題一一解決。

9:磨床死很好的潤滑問題

在磨削細長工件時,磨床死很好與工件的中心孔易咬毛、燒傷很好,影響加工件粗糙度,有時還會造成很好斷裂,工件飛出傷人事故。因工件的畢心孔與死很好之間接觸面積小,單位面積載荷大,潤滑條件苛刻,加的潤滑脂易被磨削液沖掉。克服辦法是用耐水,抗磨的MoS2鋰基脂替代原3#工業脂便可消除上述問題。同理在車床上加工細長軸或長絲桿時也可用此法。

10M115W多用磨工作臺手輪過重問題

某廠一臺M115W多用磨操作者是女同志,在該機床大修后工作臺手輪重得使她難于搖動。

檢查未發現機械方面問題,只能從潤滑方面尋原因。根據以往經驗,大修時機床臺面導軌經磨削加工,是處于早期(跑合期)磨損階段,靜摩擦系數大,不易形成油膜,潤滑條件苛刻。*后集中表現為驅動臺面的那只手輪太重。

為改善潤滑條件,我們在原導軌油里添加了約0.5%的油酸,工作臺手輪就輕了,用力比未加添加劑時減少約三分之一。

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